面對新冠疫情,哈電集團哈爾濱鍋爐廠有限責任公司在全面做好疫情防控的同時,全力推進重點工程項目復(fù)工復(fù)產(chǎn),積極履行央企責任,為國家經(jīng)濟發(fā)展貢獻力量。日前,哈電鍋爐研制的內(nèi)蒙古匯能煤化二期項目首臺四噴嘴水煤漿氣化爐順利產(chǎn)成發(fā)運,其余兩臺也將于近期產(chǎn)成發(fā)運。該氣化爐單爐日投煤量達到3300噸,為目前世界日投煤量最大氣化爐,刷新了哈電鍋爐2019年出產(chǎn)的單爐日投煤量3000噸水煤漿氣化爐的記錄,該設(shè)備同時是國內(nèi)第一個內(nèi)壁堆焊鎳基合金的四噴嘴氣化爐,四噴嘴氣化爐由于其四個方向火焰端匯于一點,同心度要求極高,制造難度大。該氣化爐的順利產(chǎn)成發(fā)運彰顯了哈電鍋爐在氣化爐領(lǐng)域強大的設(shè)計制造能力,樹立了承接超大型化工項目核心設(shè)備設(shè)計制造新的里程碑。 攻克難題 保障技術(shù)準備
內(nèi)蒙古匯能氣化爐屬超大型四噴嘴氣化爐,輔機容器設(shè)計開發(fā)處接到任務(wù)后成立由聶晶、傅吉坤、張旭等技術(shù)骨干組成的設(shè)計攻關(guān)團隊,在技術(shù)準備前期,對圖紙進行復(fù)核,結(jié)合經(jīng)驗對可能出現(xiàn)的問題進行分類,對圖紙中存在的偏差進行校正,及時反饋結(jié)論,得到了業(yè)主的信任與認可。技術(shù)準備后期,設(shè)計資料趨于完善,在考慮運輸環(huán)節(jié)時,由于設(shè)備裸高導(dǎo)致運輸超限問題成了技術(shù)準備的一大難題。輔機容器設(shè)計開發(fā)處組織員工翻閱近5年的設(shè)備運輸案例,經(jīng)過反復(fù)辨析論證,在考慮生產(chǎn)周期、現(xiàn)場加工質(zhì)量保障、制造成本等三個因素的影響后,最終從提煉的兩個方案中優(yōu)中選優(yōu),由副處長李明、核化容器室主任李召生到設(shè)計院就氣化爐運輸難題開展了一次技術(shù)交流會,經(jīng)過充分論證得到了設(shè)計院的認可,保證了運輸不超高。 運輸難題的解決意味技術(shù)準備周期的結(jié)束,同時迎來了生產(chǎn)服務(wù)期。輔機容器設(shè)計開發(fā)處氣化爐攻關(guān)小組為了更好地指導(dǎo)生產(chǎn),在生產(chǎn)車間對重要零部件開展技術(shù)交底活動,如洗滌冷卻環(huán),現(xiàn)場解決生產(chǎn)單位提出的所有難題,便于生產(chǎn)的順利開展。對業(yè)主提出的困惑及擔憂及時反饋給責任單位,落實好相關(guān)工作,保障了生產(chǎn)順利進行。 創(chuàng)新優(yōu)化 更迭傳統(tǒng)工藝
工藝處創(chuàng)新工藝方法,優(yōu)化工藝方案,在內(nèi)蒙古匯能氣化爐技術(shù)準備、生產(chǎn)服務(wù)全周期為產(chǎn)品順利出產(chǎn)保駕護航。在技術(shù)準備前期提料階段,工藝處蔡超創(chuàng)新思路優(yōu)化鍛件毛坯圖,縮短技術(shù)準備時間約1/3,極大提高工藝技術(shù)準備效率和鍛件毛坯圖的準確率。 在生產(chǎn)服務(wù)過程中,工藝處針對緊張的生產(chǎn)周期,創(chuàng)新方法,實現(xiàn)用數(shù)控氣割加工管孔坡口替代原數(shù)控鏜銑床加工坡口的新工藝,縮短制造周期約1個月。同時創(chuàng)新四燒嘴接管八角槽的加工工藝,采用數(shù)控鏜銑床平旋盤替代成型銑刀的加工方式,節(jié)約了大量刀具工裝成本并提高了生產(chǎn)效率。后續(xù)的螺旋導(dǎo)流條實驗、鎳級不銹鋼激冷環(huán)裝配、大面積高溫鎳基合金堆焊、熱處理等方面都做了卓有成效的工藝優(yōu)化,使多工序同步進行,達到了提質(zhì)提效降耗的良好成效。 精益組織 保證生產(chǎn)周期
內(nèi)蒙古匯能氣化爐生產(chǎn)的關(guān)鍵時期正值新冠疫情暴發(fā),為了完成生產(chǎn)任務(wù),重容分廠一方面認真細致做好疫情防控工作,另一方面發(fā)揚鐵軍精神加班加點組織生產(chǎn),確保將疫情對國家重點工程建設(shè)造成的影響降到最低。重容分廠面對工期緊張、制造難度大等困難毫不退縮,立刻組織生產(chǎn)動員,從技術(shù)改進、質(zhì)量保障、提升效率等方面不斷討論優(yōu)化。精細生產(chǎn)組織,合理調(diào)配人員及設(shè)備,加強工序銜接,壓縮制造周期,滿足用戶要求。為了提高生產(chǎn)效率,采用制造難度更大的先分段后總裝方式進行生產(chǎn),將產(chǎn)品分為下錐、下筒體、上筒體三部分分別加工,通過增加同時生產(chǎn)的人數(shù)、靈活錯開各部分生產(chǎn)資源的占用,極大地提高了人員利用率,縮短了整體制造周期。 筒體接管焊接環(huán)節(jié),重容分廠工藝員與計劃員通過對照圖紙與實物分析制定開孔內(nèi)外坡口的詳細加工方案,保證了在大馬鞍焊接的同時手工焊接管交叉焊接,節(jié)省了大量工期。其中,大部分接管需要內(nèi)壁堆焊,由于原有的絲極堆焊需要大量周期,難以滿足生產(chǎn)進度的需求,經(jīng)過焊接工藝員、設(shè)備員、操作者的共同努力,通過改進調(diào)試設(shè)備,成功實現(xiàn)了接管內(nèi)壁的帶極堆焊,縮短了節(jié)點周期。在焊接過程中嚴格把控焊接參數(shù)及預(yù)熱溫度,保證了氣化爐41只接管UT探傷一次合格。 機加環(huán)節(jié),筒體橢圓度、焊接變形等因素給筒體找正帶來巨大困難,需找正多次,才能滿足加工要求。為保證筒體接管八角槽機加尺寸及光潔度滿足要求,重容分廠首次在260鏜床上使用平旋盤加工筒體接管八角槽,通過多次工藝試驗積累經(jīng)驗,逐漸掌握粗加工和精加工所應(yīng)選用的進給、轉(zhuǎn)速等參數(shù),產(chǎn)品正式加工一次成功。 內(nèi)件裝焊環(huán)節(jié),該氣化爐內(nèi)件結(jié)構(gòu)復(fù)雜,洗滌冷卻室內(nèi)分布環(huán)管、異徑管及四圈氣泡分割器等部件需要在平臺放樣后裝焊成組件,再進行筒體內(nèi)部裝焊。由于部件焊接變形導(dǎo)致與筒體弧度發(fā)生偏差無法貼合,裝配工人裝焊前逐一對部件進行校正修割,隨后在布滿鋸齒狀組件的狹窄空間內(nèi)完成焊接任務(wù),他們克服艱苦條件高質(zhì)高效地完成了最后一棒。 重容分廠在全面把控廠內(nèi)生產(chǎn)的同時,加強溝通外協(xié)廠家,確保時間節(jié)點。在接管內(nèi)壁堆焊、機加過程中,分廠延長手臂,加強與外協(xié)廠家的有效溝通,提供接管需求順序,派工藝員多次到外協(xié)廠家解決問題,縮短了接管外協(xié)回廠時間,有效保證了各節(jié)點順利完成。
內(nèi)蒙古匯能二期項目四噴嘴氣化爐的產(chǎn)成,不僅展示了哈電鍋爐在氣化爐產(chǎn)品上的強大實力,而且標志著公司承制大型化工項目核心設(shè)備能力再上新臺階,更為后續(xù)市場的持續(xù)開發(fā)奠定了堅實的基礎(chǔ)。
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